“松散回潮工序出口溫度CPK又不合格,這是怎么回事?”近日,湖北中煙工業有限責任公司恩施卷煙廠制絲車間生產現場,乙班班長曾怡盯著中控大屏上的數據詢問道。
“負向偏離榜上,松散回潮工序出口溫度CPK不合格現象幾乎天天都有,主要集中在當天首批。”中控操作工張春慧倒起了“苦水”。
對關鍵工藝參數實施負向偏離榜管理,明確問題點、易錯點,是制絲車間提升產品質量的一項創新舉措。
出口溫度CPK是制絲車間關鍵生產指標之一,關乎煙絲生產穩定,不料卻成了負向偏離榜的“常客”。
針對指標不合格問題,制絲車間維修工、技術員齊上陣,有人建議延長預熱時間,有人建議調整溫度變送器位置,但相關舉措實施后成效均不明顯。
為徹底解決這一“頑疾”,在班組長與黨小組組長帶領下,制絲車間成立“找茬”小分隊,利用檢修時間對回潮機實地“找茬”。
“會不會是采集溫度的傳感器有問題?”小分隊對鉑熱傳感器進行校驗,結果正常。小分隊成員宋梟雄又對松散回潮的滾筒零件等進行摸排驗證,并未發現異常。
“我認為,問題在于排污管與散熱器脫落,散熱器排污能力不足,散熱器銅管積垢嚴重,致使松散回潮機預熱效果不佳,影響了出口溫度。”維修工和國偉說。
脈已把準,還需良方。修復排污管道成為解決問題的關鍵。面對排污管道周圍逼仄的空間,有人開始支招——整體下移排污管并增加排污管管徑。然而,管道焊接困難,在高處開展作業存在較大安全隱患,實際操作過程中可能會遇到不小困難。
“那就把散熱器及相應管道上移,保持排污管道位置不動,同時采用吊裝方式,將較重的散熱器移到地面施工。”技術員段勇強建議。
把散熱器與回風管道分離后,他們發現散熱器進風濾網側邊與回風管壁并無密封卡槽,且有一條3厘米寬的縫隙。原來,此處存在設計缺陷,煙沫及粉塵隨著熱風從這條縫進入散熱器,造成散熱器積灰,影響生產穩定。
吊機開進,圍擋,起吊,下卸,維修,復位……大家齊心協力一番奮戰后,改造如期完成。經過幾天的生產觀察,松散回潮工序出口溫度CPK這一指標終于不再“上榜”。
“大家要樹牢創新理念,讓更多異常指標‘下榜’。”看著數據變化趨勢,制絲車間副主任李小龍勉勵大家。
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