新業薄片公司鳥瞰圖。許誠攝
在湖北中煙工業有限責任公司新業薄片公司經典薄片車間的DCS控制室里,明亮的大屏上,數據曲線宛如靈動的舞者,隨著時間的流逝不斷跳動。操作員端坐在控制臺前,全神貫注地關注著生產線上設備的運行數據,同時,他們的目光也會時不時地落在能耗數據曲線上,密切留意著每一個細微的變化。這是新業薄片公司日常生產中極具代表性的一幕,也彰顯著公司對能源管理工作的高度重視。
回顧過去,經典薄片車間的能源管理工作面臨著諸多挑戰。“以前,我們對車間各工段的水、電、汽消耗情況缺乏實時有效地監控,有沒有異常消耗、是否存在浪費現象,基本無法及時察覺和管控。只有等到當月的統計報告出來后,才能發現數據異常,這使得車間的能源管理工作成效不盡如人意。”經典薄片車間生產管理員蔣心園坦言。
在“雙碳”目標日益凸顯的當下,智能工廠、綠色工廠建設已成為企業轉型升級的必然選擇。能源管理系統作為其中的關鍵一環,在工廠轉型中扮演著愈發重要的角色。新業薄片公司緊密圍繞“十四五”綠色工廠建設方案,積極推進能源管理系統建設,致力于實現能源的精細管理目標。
夯實基礎:筑牢能源管理根基
為了順利開展能源管理系統建設,設備管理部門組織各車間設備管理員開展了全面深入的“大摸底”工作。新業薄片公司的造紙法生產線于2022年完成就地技改項目,該生產線按照高自動化水平建設,各工段的計量儀表、數采設備配備相對齊全;而新型薄片車間試驗線的自動化水平較低,數采基礎薄弱,水、電、汽等各類能源計量器具嚴重缺乏。
通過對各車間現狀的詳細調研,項目組形成了明確的項目建設需求,如在缺乏計量器具的工段,增加相應的設備;將各車間的能耗數據進行集成整合;實現能耗的可視化展示等。
在項目建設期間,加裝設備的工作面臨著不小的挑戰,因為這直接影響到生產線的正常運行。項目組積極溝通協調,合理統籌時間,在不影響生產的前提下,擠出時間施工。最終,項目組按時完成了硬件安裝任務,實現了全工段計量儀表的覆蓋,為能源管理系統的后續運行奠定了堅實的基礎。
員工查看能源管理系統的數據趨勢圖。許誠攝
強化管理:數據驅動精準管控
“每天晚上停產以后,設備密封水耗居然有200多立方米!”經典薄片車間設備管理員在分析能管系統數據時,難掩震驚之色。新業薄片公司由于生產工藝的特殊需求,在取消“深夜班”后,部分設備仍需保持運行狀態,而這些設備在運行時需要密封水,否則會導致設備故障。在能管系統上線之前,大家對這部分水耗并沒有足夠的重視,覺得僅僅是8個小時,消耗不了多少水。然而,當具體的數據清晰地擺在眼前時,大家才意識到浪費的數量如此驚人。
設備管理員迅速行動起來,對設備進行全面排查,仔細確定哪些設備的密封水是必須開啟的,哪些在停機時可以關閉。在完成排查后,車間開展了管道改造工作,將夜班停機期間的用水量從200立方米大幅下降至100立方米,節水效果顯著。
在生產管理方面,以往對于牌號轉產會導致能耗升高,大家只有一個模糊的概念,缺乏具體的數據支撐,沒有直觀地認識。而能管系統上線后,通過精準的數據統計,發現轉產一次會多消耗2萬度電和6000立方米天然氣。這些具體的數據為生產管理提供了有力的依據,讓管理人員能夠更加科學地安排生產計劃,降低能源消耗。
以能耗推進工藝優化:多管齊下節能降碳
能管系統建設完成后,各工段各類能耗有了明確的數據記錄,這為新業薄片公司開展節能降碳活動提供了強大的支持。
在工藝方面,公司積極開展降低漿溫、烘箱溫度、恒溫恒濕間溫度等節能降碳工藝探索。技術人員通過反復試驗和優化工藝參數,在保證產品質量的前提下,最大限度地減少資源消耗和廢棄物產生。在降低烘箱溫度的探索中,技術團隊經過多次模擬和實際測試,找到了平衡點,既不會影響產品的干燥效果,又能顯著降低能源消耗。
在設備方面,公司通過創新與改造生產設備,提高生產能效。技術人員針對現有設備的不足,進行了針對性地改進和升級,采用了更先進的技術和材料,使設備的運行效率得到了大幅提升。同時,公司積極推進能源結構調整,加大對可再生能源的使用,減少對傳統能源的依賴。
在生產組織方面,公司推進捆綁式工單下達,豐富生產準時制內涵。從原料備料開始,精確控制每一個環節,區分不同生產模式下的能耗數據差異,制定符合生產實際的能耗定額標準,實現碳排放的精準控制。通過合理安排生產計劃,減少了生產過程中的閑置時間和能源浪費,提高了生產效率和能源利用率。
能源管理系統的建設,讓能源管理的重要性得到了極大提升,使其貫穿于研發、生產的全過程。在高質量發展的道路上,能源管理系統不再僅僅是一個節能工具,更是驅動企業向綠色化、智能化轉型的戰略支點。(許誠
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