煙草在線據《東方煙草報》報道 2016年7月,江西中煙工業有限責任公司南昌卷煙廠制絲車間“五星”QC小組課題《在線葉絲限長裝置的研制》在煙草行業第二十七屆優秀質量管理小組成果發布會上獲得一等獎。這是該廠第七次獲此殊榮。
近年來,南昌卷煙廠瞄準“做一家有追求的企業”目標,提出“改善也是創新”的理念,引導員工將創新的突破口放在日常改善上,通過開展群眾性QC小組技術攻關,改進質量、降低損耗,提高經濟效益和工作效率。
找問題、想方法,不為失敗找借口
2009年,煙草行業啟動“優秀卷煙工廠”創建活動。借著這股東風,南昌卷煙廠堅持以“找問題”工作法引導員工正視問題、發現問題、解決問題。
2012年,該廠制絲車間“五星”QC小組成果《新型三通球閥的研制》在行業第二十三屆優秀質量管理小組成果發布會上獲得一等獎。項目負責人陳勇介紹說,三通氣動球閥廣泛應用于卷煙制絲生產線料香配送管路,可通過自動控制實現管路走向的改變或管路通斷。然而,三通氣動球閥閥芯轉體過程中常常出現內漏,進而造成管路損耗和串料、串香隱患,直接影響卷煙生產的質量。在龐大的制絲生產線中,這個細微的異常不容易被察覺。2011年8月,在一次針對香料廚房某段管路料液損耗較大的故障分析中,該廠制絲車間技術人員發現了這一問題,并予以高度關注。
制絲車間立即成立QC小組,按照每一位成員的特長優勢,合理分工,一起摸索,攻堅克難。陳勇回憶道,小組自立題研究起,從提高香料輸送系統運行精確性、可靠性和經濟性等方面出發,對在用的閥體進行優化設計,并通過反復試驗,最終研制成功一種新型的三通球閥,通過密封方式來消除閥芯與閥座間隙所產生的三通狀態,有力保障了產品質量的穩定性。同時,該成果投資小、推廣效果好,獲得了國家實用新型專利授權。
在談到這個課題的時候,制絲車間技術組科技項目“帶頭人”熊海鷹感慨道:“原來自己只把眼光局限在手頭的工作上,運用‘找問題’工作法后,發現不少細小的改善也能為企業創造不小的效益,這讓我嘗到了成功的甜頭,激發了對專利工作的熱情。”
講奉獻、有作為,困難面前不低頭
“全廠上下要發揚工匠精神,履行好自己的崗位職責,做一名合格的職業人;要堅持創新的思維、求實的作風,不唯上、不唯書、只唯實,真正把履職盡責落到實處;要講奉獻、有作為,堅信辦法總比困難多,在困難面前不能低頭,在挑戰面前決不服輸。”南昌卷煙廠廠長羅飚多次這樣說。
2011年,該廠卷包車間成立改善小組,自主研發并加裝了一套節電控制裝置。該裝置在卷煙機停待機后,會延時發出提示信息,自動關閉正在空轉的料斗和風機電機,大幅降低了機組日常生產空轉時間和卷煙機停待機電耗。據測算,加裝后,卷煙機停待機電耗降低41%。該節能裝置也被國家知識產權局授予發明專利,并在行業第二十三屆優秀質量管理小組成果發布會上榮獲二等獎。
2013年,該廠制絲車間啟動《在線葉絲限長裝置的研制》課題研究,抽調的成員都是車間歷年來QC活動骨干,課題攻關前后歷時兩年,創下人數最多、數據最多、試驗最多的紀錄。陳勇回憶說:“當時挑戰真的挺大,我們用‘頭腦風暴法’設計了多個方案,既設計出離線樣品,又制作了在線樣品,并分別依據三種打刀方式、兩種控制方式、三種導軌方式、四種導輪完成了50多次帶料離線測試,工作量和數據量之大前所未有。”負責制表分析的彭云、胡超介紹說:“當時,幾個月的測試下來,每一批高檔煙生產時的長絲率下降比例、感官質量指標、人工和設備節約費用情況都形成了記錄和分析,分析量和難度是以前沒有過的。”
在線葉絲限長裝置投入使用后,轉換模式切換由原來的382.7分鐘減少為5分鐘,工作效率大幅提升。該課題成果屬于行業首創,在業內引起了不小的反響,對于高檔煙產量不大、切絲機備用設備不多、頻繁進行定長切絲改造的煙草加工企業提高葉(煙)絲結構尤其有參考價值。
建隊伍、優機制,創新基礎漸夯實
為了鼓勵技術課題攻關,提升員工發現問題、解決問題的能力,南昌卷煙廠積極發揮改善平臺作用,成立生產、質量、設備、成本、人力資源等8個矩陣式課題組,搭建起全員、全過程、全系統的改善平臺。
每年,除了開展QC專題培訓外,南昌卷煙廠還開展年度改善課題攻關工作,定期開展廠部、車間級課題發布,努力營造人人懂QC、人人愛QC的良好氛圍,真正做到思想上重視、行動上支持。同時,充分發揮QC活動骨干的帶動作用,加大對年輕員工特別是新進員工的培養力度,并出臺相應激勵辦法,增強員工參與積極性與熱情。更重要的是,通過參與QC活動,發布QC成果,培養了員工敏于發現、勤于思考、善于表達的能力,激發了員工的創新活力。
南昌卷煙廠領導班子堅信,任何一項改善創新成果的取得,都離不開一支高質量的隊伍;任何一項改善創新工作的開展,最終目的都是為了培養一支高質量的隊伍。在南昌卷煙廠,隊伍建設始終被放在改善創新工作最根本的位置,被視為企業持續發展的基石。
2009年以來,該廠每年都會評選出一批“優秀改善課題小組”“專利發明先進個人”“改善明星”,企業上下參與改善的熱情不斷高漲,一個個含金量頗高的QC、專利成果在全系統、行業內大受好評,員工的智慧財富聚沙成塔,一座寶貴的知識寶庫已現雛形。
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