煙草在線據(jù)《東方煙草報》報道 “89.499g,89.865g,90.068g……”
“99.435g,100.231g,99.302g……”
9月15日,許昌煙草機械有限責(zé)任公司機加二分廠對新一批ZL26C濾棒成型機組刀頭零件盒體一和盒體二分別進行稱重,得出了上述數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,每種盒體之間的重量差別,都被精確控制在1g以內(nèi)。
“我們做到了!”看到這個結(jié)果,在場的所有人都露出了笑容。要知道,十幾天前,這個重量差還高達15g呢!
15g和1g的重量差,對于機組裝配生產(chǎn)的影響截然不同。
“王工,能不能將盒體的重量控制成一致?”8月28日,機加二分廠技術(shù)組長王曉勇到裝配分廠走訪時,裝配分廠刀頭組裝配工陳黎明指著一堆重量無法配對的盒體“抗議”道。
原來,ZL26C機組刀盤在使用中高速旋轉(zhuǎn),對動平衡要求很高。該機組每套刀盤機構(gòu)需要進刀盒一和進刀盒二各兩個,對稱安裝。出于刀盤動平衡的要求,兩邊重量的差別必須控制在3g以內(nèi)。但這次裝配人員已經(jīng)從庫中領(lǐng)出十幾套刀盒,重量也無法配對成功,裝配工作被迫停止。
這堆面臨報廢的盒體,像一塊巨石壓在王曉勇的心頭。他毫不猶豫地回答:“中!”
回到機加二分廠,王曉勇第一時間對ZL26C機組刀盤的生產(chǎn)任務(wù)進行了確認,得知廠里正好有一批32套盒體的生產(chǎn)任務(wù),在高級技師、操作工朱潤濤的機床上加工。事不宜遲,王曉勇立即召集朱潤濤和編程員王紅賓分析原因,商量對策。經(jīng)過分析,他們成功找到了原因:盒體是外購件,由鎂鋁合金鑄造而成,按目前的加工工藝,加工后的盒體仍存在大面積的毛坯面,每件盒體毛坯面形狀各異,導(dǎo)致了盒體之間的重量差別較大。
問題的根源找到了,辦法也就有了:將盒體上所有的毛坯面都進行精加工,消除零件重量的個體差異。
說起來容易做起來難。盒體零件毛坯面形狀復(fù)雜,不易裝夾,加工時既要考慮加工刀具和壓板的干涉和變形問題,又要考慮毛坯面的合理取舍和刀路偏移問題,加工程序編制復(fù)雜,加工難度較大。為了解決裝夾難題,朱潤濤設(shè)計了一個小巧的工裝,保證了加工刀具和壓板不干涉,同時使裝夾穩(wěn)定可靠。編程是王紅賓的強項,他使用UG五軸編程軟件調(diào)出零件三維模型,設(shè)計加工刀路,仿真模擬,生成數(shù)控程序,保證了加工程序正確無誤。
隨后,他們在朱潤濤操作的C40U五軸加工中心對零件進行試切加工。朱潤濤對工作是出了名的精益求精、要求嚴格,加工現(xiàn)場時常聽見他的大嗓門:“紅賓,這個圓弧面光潔度不好,能不能在生成程序時增加一些刀路?”“這個轉(zhuǎn)角加工沒有到位,程序需要修改一下……”就這樣,三人各司其職,相互協(xié)作,一步步試切,一點點改進,不放過任何一點瑕疵。經(jīng)過十多天的努力,一件件堪稱精美的盒體零件呈現(xiàn)在大家面前。經(jīng)稱量,盒體重量的一致性得到了很好的控制,零件的外觀質(zhì)量也有了很大提升。更重要的是,刀盒裝配時,不再需要稱重挑選,刀盤組件的裝配時間大大縮短,對刀盤動平衡質(zhì)量也非常有利,整個機組的裝配質(zhì)量得到了更好的保障。