為提升松散回潮工序水分控制能力,提高制絲產品質量過程控制水平,近期,四川中煙西昌卷煙廠對制絲車間松散回潮工序進行熱風系統改造。
據悉,工廠松散回潮工序此前主要采用熱風循環系統和排潮系統,二者是用管道并聯設計,導致風調控存在難度,出料罩上端的阻料通汽裝置為固定式,鋼絲網易堵塞不暢,同時熱交換器的布局不合理,造成熱風循環溫度不穩定,達不到工藝指標要求。
對此,工廠經過前期組織分析及論證后,對熱風控制系統進行改造。本次改造主要將熱風循環管道與排潮管道分開,由兩臺風機分別進行熱風循環和排潮,并改進出料端的罩內阻料通汽機構,進料端增設加熱室,將熱交換器安裝在加熱室內,蒸汽加溫加濕通過加熱室隨熱風進入筒體,對煙葉加溫加濕,以熱風循環機構、出料端阻料通汽機構、排潮機構、蒸汽加溫加濕機構及程序控制共同組成熱風循環系統。同時,將出料端阻料通汽機構更改為“循環網帶”結構,杜絕了生產過程中物料流量較大時,出料端阻料通汽機構堵塞、熱風溫度出現下滑的現象。
目前,松散回潮熱風系統改造項目通過了空車調試、過料調試以及程序固化調試三個階段,投入了正常使用。改造后松散回潮工序熱風溫度CPK、出口物料溫度標準偏差等關鍵指標較改造前有所提升。
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