近日,隨著云南中煙紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司紅河卷煙廠制絲車間烘葉(梗)絲機(jī)冷凝水零背壓回收系統(tǒng)改造項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的撰寫完成,這場耗時(shí)6個(gè)月的“綠色節(jié)能保衛(wèi)戰(zhàn)”圓滿畫上了句號。
時(shí)間回到半年前的烘絲崗位生產(chǎn)時(shí)段,操作工黃清在預(yù)熱烘絲機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)筒壁溫度達(dá)到設(shè)定溫度需要花費(fèi)更長時(shí)間,生產(chǎn)過程偶爾出現(xiàn)筒壁溫度波動(dòng),導(dǎo)致出口水分波動(dòng)的情況。
預(yù)熱時(shí)間增加,意味著生產(chǎn)耗能增加,筒壁溫度間歇性波動(dòng)則直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。黃清將問題反饋給了車間維修人員。
經(jīng)過車間設(shè)備管理人員綜合研判,該問題涉及工廠動(dòng)力車間。很快,制絲車間就與動(dòng)力車間組建了聯(lián)合攻關(guān)小組。
小組成員帶著疑問,多次碰頭研究,現(xiàn)場勘查、排查管路通暢性、檢驗(yàn)蒸汽品質(zhì),終于找到了問題的根源——冷凝水排放不暢。
原來,烘絲機(jī)需要在短時(shí)間內(nèi)將煙絲烘干至目標(biāo)水分值,蒸汽使用量大,會(huì)產(chǎn)生大量冷凝水。
烘絲機(jī)冷凝水排出口至車間上方冷凝水回收管路,有垂直近10米高的“揚(yáng)程背壓”。
比如,用吸管喝水時(shí),當(dāng)吸管折疊,吸管內(nèi)部就形成了一個(gè)“阻塞”,我們繼續(xù)吸吮時(shí),水在通過這個(gè)“阻塞”時(shí)會(huì)受到阻力,導(dǎo)致吸管內(nèi)的壓力增加。增加的壓力,就是背壓。
“將冷凝水直接排走,不回收,保質(zhì)量要緊!”
“直排能保質(zhì)量,但造成大量冷凝水浪費(fèi)!”
“一定要找到兼顧質(zhì)量和環(huán)保的解決方案!”
小組成員,你一言我一語,討論熱烈,只為開出“最佳藥方”。
“在冷凝水出水口增加一套回收氣動(dòng)泵?!眲?dòng)力車間技術(shù)員閔超的方案獲得了大家的肯定。
“這個(gè)方案可以消除背壓,解決問題。”
小組成員還核算了改造成本。
有了“藥方”,小組成員鉚足了干勁!
制絲車間以A線烘絲機(jī)為試點(diǎn),制定專項(xiàng)實(shí)施方案,利用周末停產(chǎn)時(shí)間,率先增加冷凝水零背壓回收氣動(dòng)泵。
改造現(xiàn)場,5個(gè)人連續(xù)奮戰(zhàn)兩天。
“檢驗(yàn)成果的時(shí)刻到啦!”一則消息,讓組員們?nèi)f分期待。
“冷凝水回收順暢,指標(biāo)控制穩(wěn)定。”操作工黃清的反饋,讓小組成員激動(dòng)不已。
改造后,A線烘絲機(jī)處,每批次可回收1000~1200升冷凝水,烘絲機(jī)筒壁溫度與冷凝水溫差由技術(shù)改造前的8~15℃縮小至2~3℃,過程控制穩(wěn)定。
這一技術(shù)快速拓展運(yùn)用到所有烘絲機(jī)上。
按制絲車間每天加工葉、梗絲22批次計(jì)算,所有烘絲機(jī)每年可回收利用7000噸冷凝水,折合經(jīng)濟(jì)效益40萬元。
走實(shí)綠色工廠建設(shè)之路,制絲車間用行動(dòng)交出“綠色答卷”!