云南中煙工業(yè)有限責任公司紅云紅河煙草(集團)有限責任公司會澤卷煙廠(以下簡稱“會澤卷煙廠”)卷包車間自2023年9月正式啟用“盒條件”關聯(lián)系統(tǒng)以來,自主研制了關聯(lián)失敗產(chǎn)品自動剔除裝置,不僅減輕了操作人員的勞動強度,還保障了產(chǎn)品質量。
自動剔裝置誕生之前,卷包車間雖實現(xiàn)了產(chǎn)品全生命周期的信息關聯(lián)與追溯,但關聯(lián)失敗產(chǎn)品的處理成了新難題。車間原先采用的“聲光報警+人工剔除”方式效率低下,通過增派人手、加強管理和培訓等措施也未能顯著改善。
攻關小組對參數(shù)進行調(diào)試優(yōu)化(資料圖)。
面對這一挑戰(zhàn),卷包車間電修工徐國現(xiàn)和他的團隊決定自主研發(fā)一套智能剔除系統(tǒng)。他們認為,既然信息關聯(lián)能實現(xiàn)自動化,那么關聯(lián)失敗的產(chǎn)品也應能自動剔除。于是,團隊成員迅速行動起來,用紙筆勾畫設計草圖,經(jīng)過兩個月的反復推敲和演示,最終確定了設計方案。
然而,在項目實施初期,徐國現(xiàn)團隊遇到了關聯(lián)結果與剔除裝置信號同步傳輸?shù)碾y題。為攻克這一難關,徐國現(xiàn)和團隊成員李景全分工合作,徐國現(xiàn)守在機臺或裝箱機旁,仔細觀察煙包、煙條的剔除過程;李景全則研究設計圖細節(jié),請教有經(jīng)驗的老師傅,用零件搭建模型。最終,兩人不謀而合地想到了以工控機作為“總指揮”的解決方案,利用追溯碼資源,通過條碼掃描、數(shù)據(jù)比對、狀態(tài)查詢等環(huán)節(jié),實現(xiàn)關聯(lián)失敗產(chǎn)品的自動剔除。
徐國現(xiàn)和李景全進行程序編寫演示(資料圖)。
經(jīng)過三個月的零件配備、材料選型和安裝搭建,用于關聯(lián)失敗產(chǎn)品的剔除裝置實現(xiàn)了從平鋪于紙面到立體實物的“變形”。
在試運行期間,徐國現(xiàn)團隊發(fā)現(xiàn)自動剔除過程不夠流暢,經(jīng)過多方監(jiān)測排查,原來是剔除推桿的動作參數(shù)設置不合理。為找到最優(yōu)狀態(tài),徐國現(xiàn)團隊反復修改試驗,不斷調(diào)整推桿的力、動作時長和角度,以及輸送帶的運行速度。最終,剔除裝置完成了華麗“變形”——當關聯(lián)失敗的報警信號響起時,系統(tǒng)屏幕會顯示有關聯(lián)失敗的產(chǎn)品,剔除推桿穩(wěn)穩(wěn)地將相應產(chǎn)品推出跑道,等待工作人員處理。
此外,徐國現(xiàn)團隊還開發(fā)了軟件系統(tǒng)界面,將不合格產(chǎn)品信息存入數(shù)據(jù)庫,便于實時監(jiān)控和查詢。
關聯(lián)失敗產(chǎn)品自動剔除裝置(資料圖)。
目前,這套自主研制的關聯(lián)失敗產(chǎn)品自動剔除裝置已經(jīng)正式接入裝封箱作業(yè)工序。值得一提的是,裝置中的大部分零部件都是對車間現(xiàn)有材料進行再加工使用,實現(xiàn)了“小成本”創(chuàng)造“大效益”。
篤行致遠 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察