在云南中煙紅云紅河煙草(集團)有限責任公司紅河卷煙廠,作為成型車間連接卷包車間的“最后一公里”,儲供作業區的任務是保質保量做好濾棒供給。面對復雜的生產情況,儲供作業區員工勇于擔當、創新思路,走好生產保障路。
向前一步
“卷包3臺GD121嘴棒供給又告急了!”
3月22日,接到這一信息,儲供作業區緊急聯系修理人員,沿著發射機、發射管道逐一排查,但是沒有找到問題原因。
修理值班長徐杰說:“那就多往前走一步,到卷包車間看看?!狈创笛b置、接收機、濾棒料斗……每一個細節都逃不過他的眼睛。經過蹲守觀察,徐杰發現,卷煙機濾棒料斗高位檢測設定過低,發射機稍有停頓,卷煙機存儲的濾棒立刻就被消耗完,造成卷煙機啟停頻繁,生產連續性無法得到保障。
找到問題原因,徐杰立即與卷包電工“會診”,共同探討檢測設置。他們一個位置一個位置地試驗,最終,找到了最佳檢測參數,使濾棒料斗發揮了緩存作用,保證GD121的生產不會頻繁中斷??吹紾D121流水線平穩運行,徐杰才放心地回到車間。
變廢為寶
卸盤機位于發射機上游,是保障濾棒供給的關鍵所在。一直以來,卸盤機卸料區域存在亂棒、掉棒問題,原因在于,卸料區域存在一個不可調節的間隙,當滿盤橫向運動至卸料口時,濾棒在自身慣性和對齊單元的阻力下,出現亂棒、掉棒。
加裝一個弧形裝置,適當改變濾棒運動軌跡,是不是可以起到緩沖作用?
修理工姚春慶收集了一些廢舊刀片,將刀片彎曲成不同的弧度,安裝在卸盤機上對照試驗。經過1個星期的試驗,試點卸盤機只出現了1支掉棒,姚春慶也找到了最佳引流弧度。這個小發明應用到15臺卸盤機后,亂棒少了,發射故障少了,錯牌串號隱患也小了。
立查立改
YF175型濾棒存儲固化輸送系統是成型車間的系統中樞,集生產調度、物流存儲于一體,生產作業的智慧與高效在此實現。
去年8月的一天,系統通信中斷導致堆垛機掉線,現場報警信號頻發,發射機處于斷料邊緣。緊急修復后,作業長、調度員和技術人員三方在線共同復盤,進一步達成維護系統穩定的共識。根據影響程度,儲供作業區采取問題清單化思路,將問題劃分為“緊急”和“一般”兩個級別,統計系統現存問題,反饋給技術人員及時解決。從系統調試前期到系統交付,作業區共匯總69項問題,現已整改58項。
從崗位出發,從現場出發。全體員工集思廣益,發揚工匠精神,對于儲供作業區來說,高效保障不再是紙上的工作目標,而是日漸接近的現實。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察