“小馮,最近葉片線報警次數(shù)明顯減少,生產(chǎn)效率也提高了,工作壓力減輕了不少吧?”近日,湖南中煙工業(yè)有限責任公司長沙卷煙廠制絲車間一線中控室里,車間副主任張良問道。
“是啊,張主任,現(xiàn)在我們每天都能比之前提前半小時結(jié)束生產(chǎn)?!辈僮鞴ゑT海蛟高興地回答道。
馮海蛟所在的制絲一線葉片線,曾是車間有名的“加班班組”,班組人員平均每天工作時長達9個小時,但生產(chǎn)效率卻一直處于剛剛“及格”狀態(tài),高耗低效的問題長期懸而未決。
“此前葉片線的生產(chǎn)效率較低,主要是加料潤葉工序糖料罐超溫報警頻繁所導(dǎo)致。一旦報警,操作工往往需要停車進行手動降溫,影響了生產(chǎn)連續(xù)性?!敝平z一線葉絲班班長晏妮說道。
為盡快解決問題,制絲一線成立QC小組,并邀請技術(shù)員、工藝員加入,通力協(xié)作解決糖料罐超溫報警頻繁問題,提高生產(chǎn)效率,保障煙葉質(zhì)量。
小組成員通過頭腦風暴,分析出可能導(dǎo)致超溫報警的11個末端因素,并經(jīng)過深度討論和相關(guān)性分析,最終確定了兩點要因:糖料罐加熱模式設(shè)置不合理、糖料罐加溫上限設(shè)置不合理。
對此,小組調(diào)整糖料罐加熱模式,從原來的每隔3分鐘加熱5秒調(diào)整為每隔1.5分鐘加熱2秒,同時將加溫上限從原來的51.5℃調(diào)整為48.6℃。
“這些數(shù)值設(shè)定都是經(jīng)過反復(fù)計算得來的。”馮海蛟說,小組成員建立數(shù)學(xué)模型,并收集了大量生產(chǎn)數(shù)據(jù),使用Minitab軟件進行回歸分析,反復(fù)驗證后構(gòu)建起最優(yōu)加熱模式。
為確保改進效果的穩(wěn)定性,小組連續(xù)30天對相關(guān)數(shù)據(jù)進行收集分析,發(fā)現(xiàn)僅有一個批次出現(xiàn)超溫報警現(xiàn)象,并且經(jīng)過人工干預(yù)后很快回到了標準范圍內(nèi)。“不僅如此,超溫報警次數(shù)減少,還可以避免溫度過高導(dǎo)致糖料、香精等物質(zhì)發(fā)生化學(xué)分解的問題?!瘪T海蛟繼續(xù)介紹道。
“這可真是參數(shù)小調(diào)整、效率大提升!”張良笑著說道。