“應工,制絲B線的風選機進料端流量不太穩定,我每十分鐘就得過來檢查一次。”近日,浙江中煙工業有限責任公司寧波卷煙廠制絲車間風選機進料端前,操作工陳肇新和機械維修工應建明交流著進料情況,“如果因為堵料停車了,還要把進料端擋板的固定螺母旋松后才能將堵住的地方疏通,可麻煩哩!”
風選機為什么會給生產“添堵”?帶著這個問題,兩人進行了仔細巡查。原來,松散回潮后的煙葉存在松散不充分情況,如果來料存在煙餅集中、體積較大現象,容易導致煙葉卡在進料口,引起堵料。
為盡早解決這一問題,制絲車間“無維不至”維修團隊主動出擊,以“提高風選機進料端堵料疏通效率”為課題組建項目小組,開展技術攻關。
小組首先召開會議,對風選機進料端進行“把脈問診”。小組成員從“人、機、料、法、環”五個方面對堵料原因進行討論,抽絲剝繭、層層分解,繪制原因分析魚骨圖,整合出8條末端因素,又通過逐項排查鎖定了2個要因:風選機進料端開度太小、來料分布不均勻。
原因找到了,該如何“對癥下藥”呢?大家又犯了難。為滿足工藝負壓要求、保證生產流量,風選機進料口調節板的開度被設置在一個固定范圍,不能隨意變動。如何解決開度太小導致的堵料隱患?
“進料端擋板需要手動調節,既費時又費力,能不能把手動操作改為自動操作?”討論會上,應建明靈光一現,想出一個辦法,“我們可以把進料端的手動調節板改成氣動控制,當光電管發出聲光報警時,氣動調節板自動向上移動,進料端開度太小的問題就能解決了!”
“對!我們還可以給進料振槽加裝導流板,這樣就能緩解來料分布不均勻問題!”大家的思路隨之打開,逐漸找到了“藥方”。
說干就干。小組成員立刻編制對策實施表,并制定嚴密的工作計劃,有條不紊地進行安裝、測試。經過多輪試驗,提高風選機進料端堵料疏通效率的目標終于實現。
“一顆懸著的心終于放下了,現在巡檢壓力大大減輕了!”陳肇新激動地說。
在團隊成員共同努力下,該項目成果順利落地實施,并申報了國家實用新型專利。制絲車間表示,將結合此次項目攻關經驗,繼續針對生產線其他“添堵”位置進行分析研究,為生產穩定保駕護航。
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