煙草在線專稿 本文針對江西贛南煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司梗打包段設(shè)備的有效作業(yè)率低的問題,提出了一種改進(jìn)設(shè)計方案,從而提高該段設(shè)備的有效作業(yè)率,降低用工成本,為公司創(chuàng)造效益。
一、前言
江西贛南煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司是一家大型國有企業(yè),由江西省煙草公司、江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司、上海煙草(集團(tuán))公司、紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司等12家省內(nèi)外煙草工商企業(yè)投資新建的煙葉復(fù)烤企業(yè),目前也是江西唯一一家打葉復(fù)烤企業(yè)。
公司于2011年順利建成投產(chǎn),在投產(chǎn)期間生產(chǎn)整體相對較為穩(wěn)定,但是通過一個烤季下來,發(fā)現(xiàn)梗打包工序段設(shè)備的有效作業(yè)率較低,且部分設(shè)備設(shè)計不合理,并且工人工作量大,用工成本高等問題,在經(jīng)過仔細(xì)研究設(shè)計、多方論證,技術(shù)攻關(guān),最終本文提出了一種改進(jìn)技術(shù)設(shè)計方案,從而提高該工序段設(shè)備的有效作業(yè)率,降低用工成本,為公司創(chuàng)造效益。
復(fù)烤合格的煙梗通過風(fēng)送至煙梗分級振篩,把長梗和短梗篩分開來,接著通過帶式輸送機(jī)輸送到掛式稱重進(jìn)行自動稱重,經(jīng)過人工復(fù)稱加減至工藝指標(biāo)規(guī)定重量后,再進(jìn)行自動縫包,最后搬運(yùn)至指定堆放位置,完成整個煙梗麻袋打包工作。
二、煙梗麻袋打包工序現(xiàn)狀分析
煙梗麻袋打包工序段設(shè)計時的設(shè)備生成能力為3500Kg/h,通過一個烤季的使用之后,整體較為順利,然而在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備時有堵料現(xiàn)象發(fā)生,且設(shè)備的有效作業(yè)率低,工人的工作強(qiáng)度大,用工成本較高。
三、煙梗麻袋打包工序段工藝流程
1、工藝流程
復(fù)烤合格的煙梗通過風(fēng)送至煙梗分級振篩,把長梗和短梗篩分開來,通過423.3帶式輸送機(jī)送料,落入422雙向皮帶輸送機(jī),422輸送機(jī)左轉(zhuǎn)進(jìn)入紙箱打包,右轉(zhuǎn)進(jìn)入麻袋打包,當(dāng)422右轉(zhuǎn)進(jìn)入423掛式稱重,進(jìn)行精確自動稱量到設(shè)定值后麻袋自動掉下,經(jīng)過復(fù)稱后再在423.3麻包自動縫紉機(jī)上進(jìn)行縫包,最后搬運(yùn)至指定堆放位置,完成整個煙梗麻袋打包工作。
2、設(shè)備現(xiàn)場實(shí)際立面圖
表1 技改前設(shè)備明細(xì)表
3、設(shè)備存在的問題分析
復(fù)烤后煙梗的流量設(shè)定為3500Kg/h,從423.3皮帶輸送機(jī)來料到423掛式稱重之間距離為800mm左右,沒有緩沖裝置,容易造成堵料,且稱量精度誤差較大為±0.3Kg,造成每袋都需要經(jīng)過復(fù)稱,增加了工人勞動量,用工成本增高了,設(shè)備的有效作業(yè)作業(yè)率低。
針對以上設(shè)備存在的問題,經(jīng)過仔細(xì)分析、研究設(shè)計、多方論證,技術(shù)攻關(guān),特提出以下設(shè)計改進(jìn)型方案。
四、改進(jìn)方案設(shè)計及改進(jìn)后設(shè)備現(xiàn)狀分析
1、改進(jìn)后設(shè)備工藝流程
復(fù)烤后煙梗通過423.3帶式輸送機(jī)送料,落入422雙向皮帶輸送機(jī),422輸送機(jī)左轉(zhuǎn)進(jìn)入紙箱打包,右轉(zhuǎn)進(jìn)入麻袋打包,當(dāng)422右轉(zhuǎn)進(jìn)入434雙向皮帶輸送機(jī),接著進(jìn)入435雙向皮帶輸送機(jī),再經(jīng)過自動切換進(jìn)入左右兩邊的423、436.1掛式稱重進(jìn)行精確自動稱量到設(shè)定值后麻袋自動掉落到423.2麻包自動縫紉機(jī)上進(jìn)行縫包,最后搬運(yùn)至指定堆放位置,完成整個煙梗麻袋打包工作。
2、改進(jìn)后設(shè)備實(shí)際立面圖
表2 改進(jìn)后設(shè)備明細(xì)表
3、改進(jìn)后設(shè)備現(xiàn)狀分析
增加了434、435兩條雙向帶式輸送機(jī),給物料(煙梗)起到了緩沖作用,從而解決了物料堵料現(xiàn)象,其次由原來的一臺掛式稱重變成兩臺掛式稱重,精度控制從原來的±0.3Kg提高到了±0.1Kg,同時省去了復(fù)稱環(huán)節(jié),降低了勞動量,從而節(jié)約了用工成本,提高了生產(chǎn)效益。
表3 技改前后該段設(shè)備有效效率對照表
注:流量設(shè)定為3500Kg/h,以30Kg每袋進(jìn)行包裝
五、經(jīng)濟(jì)效益分析
1、用工數(shù)量分析
以前該處煙梗麻袋打包每班需要9個人(2人負(fù)責(zé)換袋,4人負(fù)責(zé)復(fù)稱,1人負(fù)責(zé)縫包,2人負(fù)責(zé)裝車),通過對原先設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)創(chuàng)新后,提高了該段設(shè)備的有效作業(yè)率,現(xiàn)只需4人(2人負(fù)責(zé)裝袋、縫包,2人負(fù)責(zé)裝車)就可以在相同的時間內(nèi)完成同樣的工作量,用工成本節(jié)約了55.6%左右。
2、用工成本分析
以每個工人平均每月工資1800元為例,技改前一個烤季(以六個月計算)該段工人工資為92700元,技改后該段一個烤季(以六個月計算)該段工人工資為43200元,一個烤季節(jié)約成本49500元。
表4 改進(jìn)前后該段用工成本對照表
注:以每天八小時工作制,一個烤季(六個月)來計算
六、結(jié)束語
通過對梗打包工序段的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造后,提高了該段設(shè)備的有效作業(yè)率,為公司降低了用工成本,必將取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
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