為深入推進(jìn)“品質(zhì)先鋒”特色化黨支部建設(shè),切實發(fā)揮黨員在解決生產(chǎn)難題中的示范引領(lǐng)作用,近期,四川中煙西昌卷煙廠制絲車間組織維修團(tuán)隊中的黨員示范崗帶頭對設(shè)備短板進(jìn)行攻關(guān),有效降低開包切片和松散潤葉兩個工序的斷料風(fēng)險。
因設(shè)備結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的缺陷,開包工序生產(chǎn)過程中需人為進(jìn)行拆箱脫箱手動操作,而松散潤葉工序多次因網(wǎng)絡(luò)問題造成切片機(jī)光柵故障,導(dǎo)致煙料停滯。這兩個問題均會帶來斷料風(fēng)險,對煙絲各項工藝質(zhì)量參數(shù)帶來不良影響。
示范崗黨員帶領(lǐng)維修團(tuán)隊對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行觀察研究,收集影響因素和關(guān)鍵信息,探討針對性的解決方案和應(yīng)對措施。最后,維修團(tuán)隊分別對兩個工序進(jìn)行優(yōu)化改造。一是優(yōu)化開包工序的翻轉(zhuǎn)電機(jī)控制程序,并對夾箱裝置夾鉗、頂箱裝置箱桿、脫箱氣缸的位置進(jìn)行后移,實現(xiàn)開包設(shè)備的拆箱脫箱自動化,保障設(shè)備運行連續(xù)性,有效降低操作人員勞動強(qiáng)度、安全風(fēng)險。二是優(yōu)化松散工序的光柵控制及檢測系統(tǒng),新增一套“切片機(jī)時間控制邏輯系統(tǒng)”,當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障、光柵無法正常工作時,系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)換為時間控制方式,代替切片機(jī)光柵工作,保證物料在生產(chǎn)線順暢通行。
改造完成后,經(jīng)現(xiàn)場觀測、驗證,兩處工序的斷料頻次顯著減少。接下來,支部將堅持問題導(dǎo)向,組織各條戰(zhàn)線上的黨員骨干,對影響生產(chǎn)的短板問題逐一進(jìn)行攻破,助力品質(zhì)革命三年攻堅行動取得勝利。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察