今年以來,廣西中煙南寧卷煙廠打破以往降耗工作主要從制絲、卷包工段著手進行攻關的傳統,通過三方聯動,在卷包、制絲、動力各車間工序開展研究,多渠道探索降耗新路徑。
數據配比找出消耗異常點。工藝技術人員通過收集近兩年制絲、卷包到動力的各項生產消耗數據,把動力各項數據與卷包生產實際逐段進行匹配對比分析,利用數據對比的差異尋找出數據異常值和消耗異常點,進而運用六西格瑪工具分析可能存在的異常原因。
三方聯動攻關難點。對甄別出的消耗異常點,聯合卷包車間、制絲車間、動力車間等部門,通過分段寫實收集、定向檢驗、模擬風選實測等方式逐項進行論證寫實,如卷包段除塵監控寫實、梗簽回收煙絲寫實、回收梗簽風分效果寫實等等,并聯合各部門對排查出的異常問題進行攻關改進。
建立機制鞏固成果。建立長效動態監控模式,將攻關后確定有效的措施納入日常監控范疇,以保障措施長期有效,目前已建立卷包段除塵監控模式實施方案、動力回收煙絲動態跟蹤模式等。
經過一系列深度挖掘,目前動力每月除塵量下降10%,煙絲回收量增加368.75%。下一步,該廠將繼續開展專項工藝測試與寫實,深挖工藝質量管理細節,創新思路多方探索,進一步做好降耗工作。
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