如何才能將新質生產力落實到生產上?面對這個問題,數字化創新是紅云紅河集團昆明卷煙廠濾棒成型車間給出的答案。該廠多措并舉,提高了“含綠量”,帶動了“含金量”。
濾棒成型車間數字化建設。李加吉攝
該廠濾棒成型車間22臺發射機承擔著工廠全部的“濾棒發射”任務,如何在最優速度、最低氣壓之間找到平衡點實現“效、質、量”的協同發展至關重要。車間副主任劉力介紹,數控系統在精確采集濾棒發射速度、氣壓、故障詳情的情況下,通過數據比對和分析,找到了最低發射氣壓、最優發射速度和最低故障率的精準配比,實現了氣壓的能耗降低。“降了!不僅能耗降低,連發射機堵管故障率也降低了!”劉力文笑著說。
據介紹,在電機過載、堵塞等情況下,為滿足轉速要求,基本都需要通過加大電壓和電流輸入來維持轉速穩定,這便是車間電量異常消耗的堵點問題。但是電機和風機處于設備內部,其運行狀態難以及時掌握。濾棒成型車間則通過自主創新開創性地實現了風機、電機狀態的實時數據采集和狀態監控,通過提前預警、預防維保等措施,使得電機、風機設備時刻處于最優狀態,避免了過載、堵塞等導致的異常電耗。
此外,在“高溫熱成型”工藝濾棒的生產過程中,由于原機配置的加熱裝置為單機設備,其含有甘油的高溫空氣直接排放至外部環境中,導致車間溫濕度的異常提升,從而需要空調系統高功率運轉方能降溫排濕,甘油蒸汽更有污染環境的風險。針對這一問題,車間開創性地將原裝設備進行技術改造,從而使得高溫蒸汽接入水幕除塵系統,在滿足環境要求的情況下降低了空調運轉功率,降低電耗,并且經水幕除塵后可以有效過濾甘油等物質,有效避免了空氣污染風險的同時降低了水處理的難度。現在,車間內的操作工們都不用佩戴口罩了。
紅云紅河集團昆明卷煙廠濾棒成型車間相關負責人介紹,車間將持續多措并舉,節能降耗、降本增效。
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