①
②
③
④
問題描述
如圖①,在ZB48硬盒包裝機中,五角輪又名“煙包傳遞輪”,其作用是將煙包從涂膠通道傳送至第一干燥鼓。由于煙包在五角輪部位時,膠水還處于未干狀態(tài),所以該部位對煙包成型質(zhì)量影響較大。在設備運行過程中,該部位可能會導致煙盒翹邊、煙包擠壞等,影響產(chǎn)品質(zhì)量和設備效率,增加操作人員勞動強度。
原因分析
如圖②,五角輪模盒的側(cè)邊為活動式,當五角輪準備接收煙包時,其兩側(cè)邊由凸輪控制實現(xiàn)打開動作;待煙包提升器將煙包提升至五角輪模盒內(nèi),兩側(cè)邊再由彈簧控制實現(xiàn)合上動作。由于彈簧的可壓縮性,五角輪模盒兩側(cè)邊每次合上之后的位置不能完全一致。如果該部位存在積膠等異物,或者輔料之間有輕微差異、運動部件阻力偏大等,都會造成側(cè)邊合上之后的位置不正確。在這種情況下,煙包從五角輪進入干燥鼓時易造成煙盒翹邊或煙包擠壞。
改進措施
如圖③,重新設計五角輪模盒,將活動式側(cè)板改為固定式側(cè)板。改進后的五角輪模盒呈一個“U”型整體,其寬度為煙包寬度,高度略低于煙包厚度。為避免煙包在提升時與固定式側(cè)板發(fā)生摩擦,在兩個模盒中間設計了一個導向塊。如圖④,改進后,取消了模盒兩側(cè)護爪對煙包的夾緊功能,只保留限位功能,避免了護爪壓力不穩(wěn)定造成的一系列問題。同時,“U”型五角輪模盒增加了對煙包側(cè)面位置的約束,使煙包成型更好、定位更準,進出更加順暢。
效果驗證
改進完成后,煙包質(zhì)量、設備停機、故障維修等方面的指標水平均有較大提升。通過分析改進前后連續(xù)3個月的數(shù)據(jù),煙盒翹邊缺陷次數(shù)下降了87.5%,干燥鼓輸入堵塞故障次數(shù)下降了85%。同時,五角輪部位因煙盒折角和煙盒翹邊等導致的維修時間下降了85.6%。本次改進有效提高了ZB48包裝機的設備穩(wěn)定性,降低了維修強度,提高了工作效率。