QC小組名片
小組名稱:黃綠紅QC小組
小組成員:時向陽、席驗兵、李豪、董利利、謝君軍、趙夢瑤、任洪偉、楊浩、田維芳、戚麗萍
課題名稱:研制ZB45盒內外觀檢測裝置
成果簡介:生產過程中,煙盒內部的內襯紙和框架紙會出現破損、缺失、偏移等質量問題。ZB45包裝機組在四號輪進行無框架紙檢測后,直到盒內裹包最后一個工位,再無盒內外觀檢測裝置,存在盒內外觀檢測盲區,有質量隱患。針對這一問題,河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠黃綠紅QC小組進行攻關,成功研制出ZB45盒內外觀檢測裝置,實現缺陷煙包檢測、剔除、統計等功能,將盒內外觀質量追溯時間由88.3秒降低到11.5秒,提高了質量管控水平。
黃綠紅QC小組成員探討編碼器的固定方式。徐藝博攝
在河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠2022年1月開展的車間質量隱患排查活動中,煙盒內的外觀質量問題暴露出來。車間技術和質檢能手當即自發成立攻關小組,下決心合力解決問題。
針對盒內外觀缺陷質量追溯效率提升的需求,小組成員逐一進行分析、論證,確定研制一套ZB45盒內外觀檢測裝置。
在小組第四次會議上,組員們針對采用哪種技術檢測缺陷煙包展開了熱烈討論。
“視覺檢測技術精度高,但是成像檢測軟件自主開發難度較大。我來做的話,需要先學習半年相關程序設計及算法。”車間技術能手李豪犯了難。
“對,由于車間光線問題,圖像檢測過程中可能還會出現煙包誤剔率較高的現象。”謝君軍也提出自己的顧慮,“因為需要檢測煙包內部質量,視頻桿、攝像頭安裝位置也受限。”
……
“還是用傳統光纖和電感檢測器,穩定性高,而且開發費用低。”討論后,組長時向陽一錘定音,“我和李豪主要負責程序設計和測試,小謝、小田主要負責電路設計部分,任工、楊浩主要負責設備改造部分,利利、麗萍、夢瑤,你們要嚴格把控過程質量……”
“保證完成任務!”目標確定,小組成員充分發揮主觀能動性,運用各種小巧思、小創新、小發明,一一解決推行過程中遇到的困難。
“內襯紙中含有金屬物質,可用電感式傳感器,框架紙偏移檢測可用光纖傳感器。”
“為保證檢測煙包面積最大化,傳感器支架設計一定要反復斟酌。論證時,可以用3D打印機快速制作支架,進行試安裝,提高效率。”
“系統還要增加傳感器狀態監測、煙包剔除統計等功能,方便維修工判斷設備故障部位。”
……
方案選擇、分析論證、對策實施,在一遍遍的現場勘測中,在一番番的反復論證中,在一次次的安裝測試中,盒內外觀質量檢測裝置逐漸完善。
“數據統計出來了,缺陷煙包剔除率100%!”質檢員戚麗萍在小組群里發布。經過一周的整機調試與試運行,盒內外觀檢測裝置正式投入使用。
“時工,你們安裝的這套裝置,對機臺來說,就像裝了一雙眼睛,質量問題無處遁形!”操作工師傅看著已剔除的質量缺陷煙包,朝時向陽豎起了大拇指。
10個人,24頁圖紙,460多次測試,2000多個小時,4000多行程序……在團隊成員的共同努力下,該項成果順利投入使用并申報了國家發明專利1項,獲得了實用新型專利授權2項。
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