走進湖南中煙工業有限責任公司郴州卷煙廠制絲車間,寬敞明亮的車間里設備錯落有致地排列著,這里是卷煙制品生產中的重要環節,金黃的煙葉在這里經過回潮、加料、切絲、加香等工序變成醇香柔軟的煙絲。
近年來,郴州卷煙廠把創新發展的根基釘在基層,充分調動員工創新創效的積極性、主動性、創造性,讓大眾小改小革的熱潮如星火點綴,遍布在設備改進的方方面面。
處處有心 人人能提“金點子”
維修工身處設備維保的最前沿,最了解設備運行中的痛點,最清楚一線操作工人的需求,這些都是小改小革、點滴創新的源頭。他們守護著設備尋找突破創新的密碼,在一遍遍試錯中排除干擾,鍥而不舍地刨根究底,直到得出最優的改進方案。
制絲車間的核心設備切絲機運行一定時間后,內部的金剛石、刀門會磨損,切絲刀刃口與刀門之間的間隙就會增大,未切削的煙草物料就會從刀門處刮出,導致切削后煙絲內出現碎葉片,產生質量隱患。由于切絲刀刃口與刀門之間的標準間隙調整步驟繁瑣,間隙調整時需要的時間較長,而且是在現象出現后才去調整屬于事后維修,在產品質量控制方面存在一定的被動性。
“要不咱在金剛石修整的擺動弧線上設計安裝一個定位裝置,看看能管用不?”說這話時,團隊同事們正在零部件庫里“淘寶”,資深機械維修工何東生在數次實驗受挫后靈光一閃,與每一次的提議相同,總要去嘗試,只有實踐才是檢驗真理的唯一標準,哪怕是錯的,也是在通往正確的答案上糾偏。
經過反復測算和寫實:金剛石位置定高裝置可以做到金剛石高度位置監控,實現了切絲刀片與刀門之間的間隙變化動態跟蹤,從事后維修轉變為預防維修,保證了切絲產品質量。也就是這不經意間的一句話,誕生了一個實用型專利,每年可為企業節省4萬元成本費用。
小事不小 人人能挖“金元寶”
多年以來該團隊堅持把論文寫在生產一線,把實驗室建在車間設備疑難痛點上,他們不計時間與精力地付出,從細節小事著手,為車間長遠發展夯實基礎。
除塵設備是車間的用電大戶,如何降低能源損耗成為擺在大家面前的頭號難題。團隊利用西門子工業以太網通訊技術,集中除塵控制系統實時獲取的生產線停機或待機信息,使用工單實時狀態信號建立了控制除塵風機啟停的軟件基礎,優化功能模塊確保定時器正常運行。增加螺旋輸送機延時斷電定時器,確保螺旋輸送機內的粉塵全部進入壓棒機后停機;增加離線狀態下定時器復位功能,確保無安全風險。優化后的控制程序大大減少了除塵風機空載運行現象,降低了除塵風機運行時間,每年可節約能耗2萬元。
團隊把企業當成自己的家一樣來"精打細算",努力刨出每一個降本增效的“金元寶”,通過一個個小工程,為降本增效工作添足馬力,有力地推動了企業降本增效工作深入開展,大家庭的小日子越過越紅火。
正應了該廠負責人在年度創新發展總結表彰大會上的一番話:“創新發展的根基在基層,亮點在基層,潛力在基層,人人都可以把'繡花針'變成'粗鐵杵',人人都是推動企業高質量發展的加力桿。”
篤行落實 人人有把“金鑰匙”
“2022年,主要運行指標烘絲機故障停機率月度平均值、月度值、月均值都在目標控制范圍以內,該項目標獎勵分取得滿分。”維修技術團隊代表歐華威自信地交出年度答卷。
他帶領團隊革新突破,一個信念堅持到底,一茬接著一茬干,挑最重的擔子,啃最硬的骨頭。過去,白沙葉絲線sirox頻繁發生堵料斷流故障,嚴重影響了工藝質量和生產效率、增加了人工勞動強度,存在一定的安全風險。歐華威帶領團隊駐扎在問題發生片區,根據現場管徑大小選擇了DN20的festoo三位五通氣動閥,并根據現場的電路和氣路,進行了電線和控制氣源的走放。先后進行了四次試驗確定控制程序中的動作周期。通過半年時間的打磨跟進,sirox堵料情況得到了根治,徹底避免了因蒸汽含水率高而引發的sirox設備停機,減少了葉絲損耗量,降低了停機等待時間,提高了生產效率,保證了產品質量,為其他兄弟廠家提供了打開同類問題的“金鑰匙”。
近年來,維修技術團隊攻堅克難申請獲批了包括“一種煙草切絲機下排鏈漏葉自動回收機構”在內的43項實用型專利、國家發明專利2項,完成小改小革三百多項,驗收實施率100%。在全國TTnPM大會上獲一等獎8次、二等獎10余次;通過OPL、OPS、QC等系列活動,解決了生產中遇到的重難點問題。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察