問題描述
在重慶中煙工業有限責任公司涪陵卷煙廠,SD5切絲機是制絲生產的關鍵設備,其運行狀況和加工效果對產品質量有著決定性影響。SD5切絲機砂輪修整系統包括支架、定位規和金剛石三部分。在制絲生產中,為了保障切絲質量,需頻繁對金剛石進行拆卸保養、更換及調整刀門間隙。其中,更換金剛石過程耗時較長,容易影響制絲線生產效率。
改進方法
制絲車間成立自主改造攻關小組,針對原有砂輪修整系統金剛石和定位規兩部分進行了改進創新。
將金剛石部分改進為“光桿”設計,通過減少拆擰螺絲操作縮短更換時間;金剛石為“中空”結構,且內置一個壓縮彈簧,在壓縮彈簧作用下能夠自動升起進行間隙調整,縮短調整時間;金剛石夾緊螺釘扳手和調整扳手的卡位一致,減少多余工具的使用。
將定位規原先的螺釘拆裝式結構改進為一體式結構。具體來說,就是將定位規通過旋轉的方式固定在支架上,從而省去安裝和拆卸時間。同時,增加一個校準裝置,確保金剛石調整位置始終固定,避免由于金剛石調整位置變化引起的系列問題。
實施效果
改造后,更換金剛石的時間由53.9分鐘縮短為5.9分鐘,效率提升了813.6%;實現了每年約19.6萬元的經濟效益,并推廣應用在制絲車間其他6臺切絲機上。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察