近期,許昌煙草機械有限責任公司質量檢驗部QC小組主導的“縮短ZL29A喇叭嘴裝置校調時間”QC成果榮獲許昌煙機公司2024年度QC成果一等獎。該成果將代表公司參加中國煙草機械集團有限責任公司的評選。
榮譽的背后是質量檢驗部QC小組的不懈努力與付出。
設備生產過程中,質檢員發現公司ZL29A濾棒成型機國產喇叭嘴裝置在安裝、調試過程中需反復多次校調,影響了設備整機交驗。隨著用戶對ZL29A濾棒成型機組認可度越來越高,該機組的市場需求日益增多,這對核心部件喇叭嘴裝置的安裝、調試效果和效率都提出了更高的要求,國產喇叭嘴裝置校調效率低成為制約生產的一大瓶頸。
為縮短國產喇叭嘴裝置校調時間,質量檢驗部迅速組建QC小組進行攻堅。小組成員首先深入生產車間調研,收集大量校調過程數據,通過現場測量與反復試驗,找到國產喇叭嘴裝置校調時間長的問題癥結是“喇叭嘴空載時與切刀干涉”。
之后,小組成員經過現場調查、確認,找到了14個末端因素。小組成員發揮自身優勢,分工協作,圍繞末端因素查找技術資料、調查分析、測量試驗。功夫不負有心人,最終,他們從繁瑣細節里揪出核心痛點——設備空載時,校調喇叭嘴切刀槽與切刀“剮蹭”,這成為效率提升的“絆腳石”。
QC小組集結機械設計、質檢技術、一線裝配等多領域骨干齊上陣,以精細化管理開展技術攻關,通過工裝創新與工藝迭代雙輪驅動,成功破解技術難題——
一方面,團隊成員創新工裝設計,力破裝配調試難題。他們從國產喇叭嘴裝置板簧安裝定位方面入手,創新采用“經驗傳承+自主創新”模式,在充分消化吸收原有定位工裝技術精髓的基礎上,創造性研發出可移動式新型工裝。該裝置突破了傳統設計局限,通過工裝沿墻板上下自由移動,在確保精準距離的同時,有效滿足“板簧位置上下一致性”的要求,使板簧安裝定位更科學。
另一方面,團隊成員優化工藝流程,完成迭代升級。針對國產喇叭嘴支架平面度影響喇叭嘴切刀槽垂直度的問題,他們采取多項措施:在淬火工序后增加高精度磨削工序,通過嚴格的工藝控制體系,將平面度精度控制在0.02毫米的極致標準;對喇叭嘴切刀槽加工工藝進行升級,將原有的“一次走絲”優化為“粗精兩次走絲”的階梯式加工,有效提升了喇叭嘴切刀槽精度和表面質量,問題得到有效解決。
經過小組成員的共同努力,ZL29A濾棒成型機國產喇叭嘴裝置校調時間由183.93分鐘縮短至16.44分鐘,大大提升了校調效率。
從精準識別問題到系統實施改進,質檢部的技術改進工作走出了一條扎實有效的創新之路。他們表示,今后將以更加昂揚的斗志、務實的作風,書寫質量管控的新篇章,為企業高質量發展保駕護航。
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