為提高卷包車間條煙提升通道缺包檢測準(zhǔn)確性及穩(wěn)定性,杜絕包裝機缺包煙條進入下游工序,力保“零”條缺包質(zhì)量缺陷,近日,四川中煙綿陽卷煙廠卷包車間電氣維修團隊對車間7組老式條缺包檢測裝置進行了升級改造。
電氣維修團隊通過總結(jié)缺包檢測維修經(jīng)驗,咨詢?nèi)卑鼨z測廠家,發(fā)現(xiàn)此檢測裝置設(shè)計存在連續(xù)條缺包時檢測不同步,光子發(fā)射器未響應(yīng)等缺陷,易導(dǎo)致漏測。經(jīng)分析,該團隊初步制定通過加裝軸編碼器進行精準(zhǔn)定位來解決此問題。隨后,該團隊迅速響應(yīng),立即申報購置相關(guān)元器件,備件到廠后利用夜班停產(chǎn)間隙陸續(xù)對7組缺包檢測裝置安裝軸編碼器。編碼器安裝完成后該團隊還對所有電氣維修工進行了現(xiàn)場培訓(xùn),重點講解設(shè)備相關(guān)參數(shù)的含義,調(diào)試方法,日常維護保養(yǎng)辦法等。
通過多次現(xiàn)場驗證及連續(xù)兩周每班兩次的點檢和驗證,未出現(xiàn)缺包漏檢及誤檢情況,條缺包檢測升級改造圓滿完成,為確保產(chǎn)品質(zhì)量進一步夯實基礎(chǔ)。
?
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察